陽極車間實習心得體會

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實習是對我們畢業生專業知識的一種檢驗,它讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,技能開闊視野,又能增長見識,為我們走向社會打下堅實的基礎。下面提供陽極車間實習心得體會,歡迎閱讀!

陽極車間實習心得體會

  陽極車間實習心得體會【1】

這個月主要工作是參與跟蹤電解車間的生產、工藝技術資料的整理、硫酸車間的空負荷試車、電解車間的專案工程的跟蹤落實以及為公司的全面開車做好最為充分的準備。

首先,在生產工藝方面。(1) 粗鉛調配:根據粗鉛的入廠情況,進行粗鉛取樣、化驗的跟蹤。之後,根據化驗的結果進行粗鉛的合理搭配,以保證粗鉛的成份符合生產工藝要求。並根據陽極板中各重要元素的化驗結果,對粗鉛的搭配進行調整。(2)槽面管理:在這個月裡出現了析出鉛燒板、析出鉛粘附陽極泥、表面出現樹枝狀和疙瘩狀等問題。之後通過規範電解槽面出裝、電調操作工的操作以及輔料的新增調整,使問題得到了一定的改善。當然,現在還沒有完全達到我們預期的效果,但我相信,我們一定會在不斷除錯的過程中找到一個生產出最為合格產品的調整方案。(3)成品崗位:生產的前四批電鉛中,有三批cu元素超標,但其餘元素均符合國家1#鉛要求。於是我們推斷,析出鉛中的cu增加;但是我們產出的陽極板含cu均在0.04%以下。另外一種考慮就是電解液中的cu含量過高導致,特別是剛剛加入的新酸,電解液中的元素並未分離開。後來電解液迴圈一段時間後,氧化精煉後的電鉛全部符合國家1#鉛的化驗要求。隨著生產的進行,又出現了sb含量增加的情況。經分析,一方面,通過增加輔料的新增以及延長攪拌時間降低sb含量,另一方面通過電解槽面進行電調以及出裝時儘可能規範他們的操作,以最大限度的減少陽極泥的脫落或者避免粘附在析出鉛上,通過以上措施,sb含量超標的現象得到了控制。

其次,在專案施工方面。電解車間車間的未完成的問題進行跟蹤落實。為了準備電解車間反射爐的順利開車,我負責跟蹤銅浮渣反射爐車間的未完成問題的跟蹤落實,包括反射爐粉煤噴嘴的角度調節以及氧氣管道雙閥、流量計的安裝。另外,為了防止電解液流失,需要對電解車間陰極洗滌機組洗液水溝、電解儲槽旁水溝、副跨水溝以及相應水坑進行鋪墊pvc軟板;之後還應對鋪墊的pvc軟板進行瀝青防腐。工程完成後,分別和兩個廠家進行面積測量,交予審計進行稽核。

第三、參與硫酸車間的試車。跟蹤硫酸車間的大型裝置試車以及在轉化工段填充觸媒。在試車過程中發現so2風機房的稀油站漏油,目前正在聯絡廠家著手進行解決。曾在去年四月份新增的觸媒,現在部分已經受潮變色。師傅安排我跟蹤觸媒的新增情況。每段轉化器新增什麼型號的觸媒以及新增的觸媒量,同時還引導我學習有關觸媒的相關知識。

最後,為公司在年前全面開車,做好充分的準備。目前電解車間已經執行兩個多月,出現了不少問題。目前問題正在逐步的解決。硫酸車間仍有部分問題未解決。在剩下了時間裡,我準備對硫酸車間的工藝引數、工藝流程再次理順一下,同時整理好各個崗位的原始記錄表,以備開車使用。

在這個月裡,跟著師傅學了不少東西。在遇到問題時,師傅總是在教導我考慮問題應該全面;從問題的各個源頭去剖析問題的本質;有想法要及時與領導溝通,在可行的基礎上勇於實踐。另外還應具備認真謹慎的優秀品質,特別是工程核算方面的事情。總之,我會好好努力,用自己的準備來促使公司的順利開車,用自己的所學來感恩公司的精心培養。

 

  陽極車間實習心得體會【2】

在這個月主要工作是參與硫酸車間的帶負荷試車以及電解車間的專案工程的跟蹤落實。

首先,硫酸車間帶負荷試車方面。在1月28日開始對硫酸車間轉化工段開始升溫;並且根據廠家對轉化器內部的觸媒的存放情況給出的建議繪製升溫曲線;之後檢查轉化器是否漏氣。在開始升溫的45個小時,升溫效果並不是很好,在兩個電爐全開的.情況下,轉化一段溫度在450度,二段在370度,三段在300度,四段在380度,五段在350度,二、四段溫度升不起來,導致掛電爐升溫補熱。在2月5日凌晨2:00熔鍊開始往硫酸車間輸送煙氣。此時,在反應放熱的帶動下,各段溫度逐漸升至觸媒的正常催化溫度範圍。在這期間,師傅一直引導我在試車階段要好好學習,包括硫酸車間開車、停車的操作流程;各崗位的工藝指標的學習記錄以及學習隨時出現的問題及解決方案等。向檢測站工作人員學習有關計算硫酸各種引數(氣濃、轉化率、吸收率)的實驗方法,以便對硫酸生產工藝進行更好的調整優化。另外。師傅還安排我協調硫酸車間與冶煉一公司水處理車間之間排汙管道以及回水管道的安裝工作。

其次,電解車間生產方面。在生產過程中出現電解槽面電解液迴圈量不夠的現象。通過現場落實底流閥孔徑,發現孔徑變小是導致迴圈量不夠的主要原因。電解陽極板出現不電解現象,由於之前並沒有在陽極板上設定標誌而無法對粗鉛源頭進行追蹤,現在安排在立模工段對加粗鉛鑄錠的陽極板進行“隔十標記”的方式對源頭進行追蹤。另外,對電解車間低位槽的焊補進行了跟蹤落實。

第三,綜合管網方面。熔鍊底吹爐投料之前,在師父的帶領下對全廠的蒸汽管道(包括中壓蒸汽、生產蒸汽、採暖蒸汽)、軟化水、除鹽水、回用水管道進行理順,包括各種管道走向,閥門位置,以及閥門的開關時間。最後以管理規定的形式下發給相關車間,確保其在開車過程中正常使用。此外,師傅還安排我協助熔鍊車間的還原爐表冷器入口電動閥門以及脫硫工段的管道、泵的協調安裝等。

通過這個月的工作,我懂得了工作要有責任心。其實工作並不難做,關鍵是你想不想做。有一個紮實,真乾的工作心態,我們將會把工作做得更好。另外,在春節期間,總裁親自慰問,還有高管們親自為我們盛飯,讓我們備受感動,讓我們這些身處異地的人感受到了xx這個大家庭的溫暖。我們只有以認真、負責的工作態度,確保三公司的開車成功,來表達對公司的感激和謝意。

 

  陽極車間實習心得體會【3】

在這個月主要工作是參與電解車間的帶負荷試車工作;參與日本四臺機組的除錯驗收工作、國產機組的除錯工作;以及同審計核對電解車間PVC軟板面積。

首先,在電解車間裝置除錯驗收方面。在11月底,日本DM機組、立模鑄造機組、陰極製造機組、陰陽極自動排版機組基本完成了除錯工作。在除錯過程中,日本機組出現了在11.28號開始對四臺機組進行驗收,全部合格。另外,殘極洗滌機組、陰極洗滌機組、直線鑄錠機組、陽極泥壓濾機系統正在除錯中。通過這次參與電解車間機組的除錯及驗收,我發現很多以前的資料和現在的有些差別,於是我開始整理所有資料,將所有資料進行完善。

其次,對電解車間的生產進行跟蹤落實方面。

除銅崗位:由於在某次夜晚加鍋之後,白天出現無法攪拌情況,由此懷疑可能是由於除銅崗位操作人員輔料新增不足導致。為更好的指導生產,張部長特地成立了夜間電解車間除銅崗位投料跟蹤調查小組,以規範此崗位的輔料新增情況。同時,這對我在第二天進行粗鉛的配料提供了依據。同時,我組織了負責取樣,收鉛的人員做好取回樣歸放等。

電解槽面崗位:記錄每天的出裝日期,記錄出裝時間,由此計算出電流密度、電流效率等。每天觀察陰極板的的增長情況,以便以後更好的調控電解液的溫度,鉛離子濃度,矽氟酸根離子的濃度。在此過程中,師傅給我找了一些關於鉛電解的一些知識,通過這些資料,我對鉛電解有了一定的瞭解。漸漸的開始學習著做陽極板,精鉛,電解液溫度,以及矽氟酸根離子、鉛離子的變化曲線,逐步瞭解其中的規律,以便於更好的生產。

不管是除銅崗位還是槽面電調崗位,對輔料的新增應嚴格控制,多加或少加都可能對半產品或產品造成巨大影響。

第三,在各種產品、半產品的取樣化驗方面。電解車間需要化驗的物料有:粗鉛,陽極板,除銅收塵灰,電解液,電鉛錠,陽極泥。因為剛開始接觸,<蓮山 課件>程式比較混亂。後來在師傅的幫助下,開始理順這些事情,包括:取樣化驗流程,跟蹤化驗時間,以及統計化驗結果並進行分析等。

第四,在2017年電解車間的生產計劃方面。2017年計劃開96槽,根據生產週期,計算出每天應進的粗鉛數、電解液進行補液的迴圈時間。將剩餘粗鉛中各元素的品位和預期的粗鉛品位反映給師傅,以便於下一部進料的粗鉛成分控制。根據電解車間工藝,做好粗鉛及各輔料進廠,取樣化驗,生產的產品、半產品的生產指導工作。

在這個月裡,學到了很多知識。特別是電解溼法方面有關極板、電解液調控以及精鉛除雜方面的知識。另外,還應進一步提高綜合協調能力。在以後得工作中做到及時、高效的完成工作任務,保證2017年電解車間的工作計劃順利完成。