汽車維修技術管理論文

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汽車維修技術管理論文

一、摘要

本文介紹一臺豐田海獅IRZ汽車點火系斷電器觸點經常被燒蝕,造成發動機排氣消聲器放炮,廢氣排放嚴重,功率下降的故障,通過採用修理斷電器和更換電容器的修復方法,克服了車輛斷電器經常燒蝕的現象,消除了由此而引起的故障。

關鍵詞:燃燒充分、徹底;接觸不良;電火花不強;點火正時

二、前言

隨著我國國民經濟的迅速發展,汽車保有量不斷提高,大城市對使用的汽車要求也越來越高,不僅對汽車的技術性能(如動力性、經濟性)有更高的要求,而且對車輛的廢氣排放和噪音也有新的要求。因此我們在檢修汽車的過程中,不能忽略各個方面的故障影響。

三、正文

(一)發動機在執行時,發出無節奏“突突”聲

我單位有臺豐田海獅IRZ汽車(採用傳統的蓄電池點火系),行駛約8萬km後,出現發動機運轉時,排氣消聲器發出無節奏的“突突”聲,而且轉速越高聲音越大,並伴有化油器回火;排氣消聲器放炮等現象,造成車輛廢氣排放汙染嚴重,發動機動力明顯下降,並且發動機出現了經常熄火的現象,經濟性明顯變差。

(二)造成發動機故障的原因分析

要使發動機能發出最高動力且排放汙染小,則要確保發動機能充分燃燒。發動機充分燃燒的主要條件,就是點火系點火正時並能夠產生足夠強的火花去燃燒混合氣。因為只有點火正時,燃燒充分,才能保證發動機做功時能產生足夠大的爆炸力,去帶動發動機曲軸以高速運轉,同時,燃燒充分、徹底才能保證最大限度減少有害廢氣的產生,減少環境汙染。由此得出結論,發動機點火系出現故障會使點火不正時,產生的電火花減弱,從而降低燃燒的充分性。燃料不能在氣缸內完全燃燒,未燃燒的廢氣就會在排氣喉補燃或排出,造成排氣喉放炮或廢氣排放嚴重,最終使發動機輸出功率下降。

根據以上分析,我拔下一個缸的高壓線進行跳火試驗,發現火花顏色發紅,證明點火火花過弱。這是燃燒不充分故障的原因。造成發動機點火系點火火花過弱的原因大致有以下幾點:

1.高壓電線接觸電阻過大

點火線圈產生的高壓電由高壓線配送到火花塞的中心電極,由於經點火線圈變壓形成高壓電,火花塞旁電極連線地線,高壓電可以跳過間隙到火花塞旁電極接地,在電壓跳過間隙的瞬間產生火弧。如果高壓電線接觸電阻變大,會減低電壓,電壓低,產生的火花能量也必然減少,造成電火花能量減弱,令電火花不強。

2.分電器蓋短路漏電故障

分電器蓋將中央高壓線傳來的高壓電配送到各缸的分高壓線上,如果其漏電或中心炭精,以及各高壓導電柱燒蝕造成接觸不良,則也會令高壓電能量減少,從而降低電火花能量,令電火花不強。

3.分火頭燒焦造成接觸不良故障

分火頭用於將分電器蓋中心炭極傳來的高壓電,送至分電器蓋的各個導電樁。高壓電由分火頭的導電片傳導,當導電片燒蝕、燒焦而導至高壓電傳導不良時,便會造成電壓下降,令高壓電能下降,從而降低電火花能量,令電火花不強。

4.斷電器觸點髒汙、燒蝕造成接觸不良故障

斷電器觸點髒汙或燒蝕,造成接觸電阻過大。斷電器觸點用於控制點火線圈初級電路週期性通斷,其接觸電阻增大,必造成點火系初級電流減少,最終造成偶合的高壓電減少。高壓電減少,產生的電火花也就減少。

5.電容器斷路故障

電容器是用來並聯斷電器觸點,吸收觸點開啟時產生的火花的。如果電容器短路故障,則斷電器觸點不能開啟切斷初級電流,也就無高壓電產生,點火系不工作;如果電容器斷路,則斷電器觸點燒蝕,導致接觸不良,從而降低電火花能量,令電火花不強。

6.點火系提前角自動調節機構有故障

發動機活塞上行至此點時,可燃混合氣壓縮比最大,這時所產生的壓力最大,爆炸時產生的功率也最大。由於發動機高速運轉時,活塞在氣缸內移動,每一個行程只需約,而可燃混合氣由電火花產生到混合氣點燃爆炸約需0.003s,如果按理論設計,活塞上行至壓縮終了的上止點時,點火系開始產生電火花到電火花點燃混合爆炸,則活塞已下移了約1/3位置,這時的壓力相對減少,這樣產生的爆炸力必減弱,所以要想發動機能輸出最大動力,則要求活塞上移至上止點,混合氣剛好點燃爆炸。要使發動機活塞剛好在上止點時爆炸,則點火系必須在活塞離上止點還需約0.003s時就開始產生電火花,這就是所指的發動機點火提前。發動機的點火提前是通過曲軸控制分電器總成來完成的,活塞還未到上止點時,所對應的曲軸轉角,即點火提前角。也就是說,當活塞到達壓縮衝程上止點之前已相當於曲軸轉過了一定的.角度,點火提前到上止點的一定角度,氣體壓力就能達到最大值,因此,點火時刻應在活塞到達壓縮衝程上止點之前相對於曲軸一定轉角。但點火提前角過大,混合氣點燃過早,氣體的壓力將阻礙活塞向上運動,使發動機功率下降,燃料消耗增多,工作不穩定,怠速不良,大負荷工況時,產生易爆易燃現象。點火提前角過小,混合氣點燃過遲,即活塞到達上止點時,混合氣還未點燃,活塞從上止點下移後才點燃混合氣,由於壓縮力減少,則爆炸力必減少,會造成未燃燒的混合氣在發動機排氣管外燃,使功率下降。所以點火系的點火提前角調節不當或不起作用,也會導致發動機排氣喉放炮,廢氣排放嚴重。

(三)排除故障的措施和方法

根據以上原因分析,圍繞著發動機燃燒不充分時出現的故障現象,我反覆學習了有關維修保養資料,並虛心向有經驗的師傅請教,對逐個可能產生的原因進行

檢查分析,對可能會產生故障的部位採取先易後難的方法進行檢查。檢查方法和步驟如下:

1.高壓電線檢查

觀察高壓電線和端子,沒有發現腐蝕、斷裂或變形。每條線電阻(沒有脫開蓋時電阻),測得電阻值如表所列,均屬正常。

2.分電器蓋檢查

先檢查分電器蓋中心炭精觸點、蓋內分佈的導電樁和蓋上各高壓點火線插孔,沒發現燒蝕和燻黑現象。把火花塞上的所有高壓線撥掉,拆下分電器蓋(如圖所示),將所有高壓線端頭距離氣缸3~4mm,開啟點火開關,撥動斷電器觸點臂,此分線頭與氣缸體沒有跳火。再拔掉分電器蓋上的所有高壓線,將中央高壓線插到任一高壓線插孔中,並在其分線孔鄰近的插孔中再插上一根高壓分線,使其端頭距氣缸體3~4mm。開啟點火開關,撥動斷電器觸點臂,此分線端頭與氣缸體沒有跳火,然後以此方法檢查其他高壓分線插孔,都沒有漏電,證明分電器蓋不存在漏電故障。

3.分火頭檢查

先觀察分火頭導電片端頭,沒有發現有燒缺、燒焦現象,再將分火頭反放於氣缸蓋上(如圖所示),使其導電片與氣缸接觸,然後將高壓線的端頭距分火頭座孔約2~3mm,同時接通點火開關,撥動斷電器觸點臂,使其一開一閉。此時高壓線端頭分火頭座孔之間沒有火花跳過,說明分火頭工作正常。

4.點火調節裝置檢查

拆下分電器總成解體檢查,離心式調節器的離心重塊甩動靈活、平穩、無卡滯和鬆曠現象,將分電器軸固定不動,使凸輪向正常旋轉方向轉到極限位置,在突然放鬆時,凸輪立即返回原位,證明離心式調節器工作正常。檢查真空式調節器,膜片無裂損,拉桿與彈簧連線牢固,管接螺母無漏氣,說明真空式調節器良好。

5.斷電器檢查

在觸點閉合時,用彈簧秤的掛鉤鉤住活動觸點的尖端(如圖所示),沿著觸點的軸向拉動彈簧,張力讀數為57.8N(5.9kgf),說明觸點臂張力正常。再撥動斷電器觸點臂觀察其觸點,發現觸點有嚴重燒蝕現象。用萬用表測量觸點之間電阻,指示數為5Ω,證明觸點電阻增大,以致初級電流減少,高壓電降低,造成了電火花減少的故障。

6.電容器檢查

拆下電容器放在氣缸蓋上(如圖所示),使點火線圈上的高壓匯流排端頭距電容器引線3~5mm。接通點火開關,撥動斷電器觸點,使其一開一閉約3~4次,此時高壓匯流排端頭與電容器引線之間有火花跳過。立即將電容器引線與其外殼刮火(即放電),不能產生強烈的籃白色火花,確定其已損壞。

經過以上的綜合檢測與判斷,找出了引起發動機在各種轉速下發出無節奏的“突突”聲、發動機有熄火故障的主要原因是電容器損壞,引致斷電器觸點經常燒蝕。點火系統工作時,當斷電器觸點開啟,隨著初級電流減小,磁場發生變化,次級繞組產生高壓電的同時,在初級繞組中也產生自感電動勢,其值可達200~300V,它將作用在觸點間隙,擊穿觸點間隙產生火花,使觸點迅速燒蝕,同時使初級電流不能迅速中斷,磁場變化減慢,使次級電壓降低。為了消除這一影響,在觸點兩端並聯一個電容器,當觸點開啟時,初級繞組產生的自感電動勢向電容器充電。由於電容器適當,充電時間極短,不僅減小了觸點間火花,延長了觸點的使用壽命,而且加速了初級電流消失,提高了磁場變化速率,從而使次級電壓提高。所以,斷電器觸點燒蝕和電容器損壞,導致低壓電流減小,次級電壓下降,火花能量減小,引致了點火系這一故障。

經過以上對故障的分析與判斷,我決定更換電容器,對斷電器觸點進行修復。觸點燒蝕嚴重,拆下斷電器對觸點進行修磨並在細油石上加少許機油磨平,發現觸點厚度<0.5mm的極限要求。更換新的斷電器,裝復後再調整觸點間隙為0.35~0.45mm,其接觸面積)85%,裝回分電器總成試車,發動機在各種轉速下,消聲器無發出“突突”聲,也無出現熄火現象,一切正常。

(四)結論

通過以上的方法和步驟,終於將我單位的這臺車發動機排氣放炮、功率下降的故障修復好。並從中得出結論,造成這一故障的原因是點火系電容器有故障,使觸點斷開時產生火花燒蝕觸點,令觸點接觸電阻增大,導致產生的高壓電不高,產生的電火花不強,混合氣在氣缸內燃燒不徹底。所以作為一名駕駛員不僅要遵守交通法規,保證行車安全,還要熟悉、掌握所駕駛車輛的技術狀況,對一般汽車的故障特徵,懂得其產生的原因和解決方法,並通過曰常勤保養,確保車況良好。