汽車維修專業的實習週記

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這周的實習工作是檢修左向燈的故障,尋找原因進行維;車主告訴我們,在點火開關關閉時,左右轉向燈閃爍正;後來又拆下儀表板檢查是否有與轉向指示燈線路短路之;經驗總結:為什麼發動機起動後故障出現,而關閉點火;這周是我實習的第十一週,由於廠裡的車間工作輪崗要;首先,前面的三天都是由班長培訓我SOS以及JES;最後兩天我們開始上崗操作,操作之前一定要熟練自己;步驟:首先

汽車維修專業的實習週記

這周的實習工作是檢修左向燈的故障,尋找原因進行維修,在維修中發現很多問題,比如以師傅的經驗來看,應該很容易解決,但是相反,對於改裝過後的車是不容易維修的。下面是我第一次見改裝車進行檢修的難點。

車主告訴我們,在點火開關關閉時,左右轉向燈閃爍正常,應急警告燈閃爍也正常。但當發動機起動以後,再接通轉向燈或警告燈,則左側轉向燈常亮而不閃爍。故障分析與處理:剛開始師傅以為故障與交流發電機中性點連線線有關,因為根據他的維修經驗,有很多進口汽車的交流發電機中性點與其他線路有聯絡。起動發動機,拔下交流發電機上磁場線與中性點連線的插頭,但故障仍然存在,說明故障不在此處。重新插好此插頭,進一步觀察發動機艙和儀表板下面的外露線束,檢查是否有線束短路、磨破的現象,結果外露線束均良好,未發現有破損現象。

後來又拆下儀表板檢查是否有與轉向指示燈線路短路之處,並用萬用表測量儀表上的二極體和其它電器元件是否有損壞的地方,結果沒有發現異常情況。又重新檢查儀表板下方(即腳踏板上方)熔斷絲盒處的線路及線路聯結器,均無異常現象。 接著猜想可能故障與底盤線路有關。撥開底盤線路聯結器(此時發動機為運轉狀態),發動機立即熄火,且故障現象也隨之消失。從插頭上找出左後轉向燈的火線,把這根火線從插頭上單獨拔出後重新插好聯結器,起動發動機,發動機運轉正常,故障消失。顯然,故障為左後轉向燈電線與其他電線有短路之處。關閉點火開關,使發動機熄火,拔下底盤線路聯結器,拆開地板壓條,拉出底盤線束,從前向後逐段仔細檢查,結果發現線束在腳踏板拐角處有磨損外傷,左後轉向燈火線與另一根火線因磨破而連在一起。經檢查確定這根火線為燃油泵繼電器的輸出火線(此車為電動汽油泵)。用絕緣膠帶包好磨損的電線,使左後轉向燈火線復位,重新插好聯結器,起動發動機,故障立即排除。

經驗總結:為什麼發動機起動後故障出現,而關閉點火開關不起動發動機時不出現呢?因為雖然轉向燈線路與火線相連,但不起動時,這根線不能從油泵繼電器輸出電壓訊號,而起動後,正好有電壓訊號輸出,所以才表現出以上故障現象。另外,這輛五菱巨集光汽車為組裝車,線路包紮不徹底,而且好多地方沒有像原裝車那樣用線卡子固定牢靠,久而久之,線路鬆動的地方就會磨損,造成短路也就在所難免了。

這周是我實習的第十一週,由於廠裡的車間工作輪崗要求,我被分配到車身車間去做裝配工,其我的崗位是在車身車間的右側圍工段右一工位進行操作。

首先,前面的三天都是由班長培訓我SOS以及JES的操作清單,還要通過考核後才給我正式上崗操作,在上崗操作過程中一定按照標準化操作,以及穿戴好個人的PPE。

最後兩天我們開始上崗操作,操作之前一定要熟練自己崗位的工作流程,以下是我這周的'工作內容以及負責安裝的零件。

步驟:首先將塗好膠的加油口支架轉移到拼臺2次分裝架。然後返回拼臺上部,協助下部人員,用手托住右側圍加強板內框總成上部放入拼臺內,再把助力吊具上部“卡槽托架”開啟,使右側圍加強內框總成落入拼臺定位銷內。這樣做的原因是能防止零件裝配錯位。再到料箱前,取右後門鎖釦加強板總成1件,首先也要先確認零件質量,並取右後門鎖釦加強板總成並檢查。要求零件無變形、生繡、螺母無漏焊。因為廠裡要求不接受質量缺陷。之後安裝右後門鎖釦加強板總成,一定把零件的定位螺母進入兩個定位銷,原因:避免零件安裝錯位。最後從料架上取出A柱上板內板隔斷塊1件並目視檢查其質量,目視檢查內容是看它表面卡扣變不變形等質量缺陷。如果發現質量缺陷時,要做好標識並立即拉質量暗燈反饋班組長。

在安裝A柱上板內板隔斷塊操作,也要注意A柱上板內板隔斷塊卡扣銷安裝在內框總成方孔上。防止避免安裝錯位。再檢查本工序質量,方法:用鐵錘將非破壞鑿子在離焊點3-10mm處打入一定深度(與被檢焊點內邊平齊),垂直於板材方向上下扳動鑿子約30度,焊點無脫焊,此狀態為合格;檢查完畢,用鐵錘將檢查部位敲打恢復原樣;發現質量缺陷時立即線上處理,在節拍內無法處理時,要做好標識並立即拉質量暗燈反饋班組長。

當安裝完這些零件後,到按鈕控制盒,按下工作完成按紐,按下此按鈕前,必須確認拼臺內各操作人員工作完畢,並且身體已離開夾具活動區域,避免操作人員被夾具夾傷,按鈕程式要求。到料架旁,從料箱內取出加油口支架1件零件,確認零件質量。觀察加油口支架外表面無生鏽、起皺、開裂、變形等質量缺陷後,才可以輸送機構執行,送到下工序。

這周的實習工作內容還是在車身車間工作,還是在左側圍工段進行裝備操作,只是換了工位上的操作內容,多增加了一個焊接的操作流程。

首先第一天還是由班長教我如何使用焊鉗的操作,以及如何看每天生產計劃製造車的產量,以及注意各個崗位上操作過程中的注意事項,並通過各個方面來持續改進我們的操作響應。

最後幾天我就接觸並操作第二個工位的操作流程,其步驟與上週的操作沒有多大區別,就是多個焊接的使用。以及每個工位上安裝的零件都不一樣,但是操作流程都差不多一樣。

首先到料架旁取右後流水槽燈支架總成1件,目視檢查零件質量是否有變形、生繡、開裂想象,螺桿無漏焊等質量缺陷。若發現質量缺陷時,要做好標識並拉質量暗燈反饋班組長。然後到拼臺後部安裝右後流水槽燈支架總成,必須使零件的定位孔完全進入兩個定位銷,最後才能到拼臺控制盒旁,按下關閉按紐,在按下此按鈕前,必須確認拼臺內各操作人員安裝零件完畢,並且身體已離開夾具活動區域,避免操作人員被夾具夾傷。

做完上面的步驟後,就開始去取焊鉗並操作焊鉗, 焊接右後流水槽燈支架總成與外板搭接處,在焊接過程中,焊鉗電極帽與零件面保持焊接方向垂直,貼緊工件。焊接零件時,焊鉗活動電極臂靠在限位塊上進行焊接。保證焊點平整,避免焊凹側圍外板後端邊緣,防止焊點缺陷流到下工序。注意檢查焊點分佈均勻,焊點直徑:無漏焊;焊點無毛刺、無焊穿、無扭曲、無邊緣焊點,要求用2塊1mm的試片交叉搭接在一起。然後用焊鉗在上面焊接1點後,搖動試片,直到2塊試片分開為止。其中試片上焊點位置穿孔,此狀態為合格。若試片上無穿孔,則是脫焊。發現脫焊立即報告班長。發現質量缺陷時立即線上處理,以及要做好標識並立即拉質量暗燈反饋班組長。

做完操作之後,就按鈕程式要求進行操作,當機器輸送機構執行中,操作者必須站在按扭控制盒旁目視本工序焊合總成輸送架上升和輸送過程,如果有異常情況應立即按下“急停”按扭並按下暗燈報告班組長。

總結:在左側圍工段中,每個工位上需裝配的零件都不一樣,但是操作的流程都很簡單,比如左右後輪罩及隔斷塊總成和左側圍外板延伸板等零件的安裝操作都很簡單。基本上都可以自己獨立操作。

經過兩週在車身車間的工作後,逐漸瞭解到車身的流水線以及各個工段上的裝配的零件,這周我被調到調整工段去輪崗,還是先培訓SOS/JES後才能上崗操作。

首先到車身前車體左處,掛裝水箱上橫樑總成,將水箱上橫樑總成掛裝到前車體右邊螺母孔處, 將鐵線扭緊4-5圈,拉扯掛裝鐵絲,確保掛裝處鐵絲牢固,避免零件脫落造成零件丟失,然後返回料架處,從料架取1塊衣帽板加強杆,目視檢查衣帽板加強杆質量。檢查衣帽板加強杆無開裂、生鏽、變形等缺陷。檢查完後開始安裝,先取扭力風扳機一把、設定值為9N.m的扭力扳手一把和2顆衣帽板加強杆固定螺母,到左後側門框處,打緊左側衣帽板加強杆,安裝衣帽板加強杆時箭頭標誌朝上,保證安裝正確。最後用扭力扳手從上至下依次檢測螺母扭矩,待扭力板手扭動半圈以上發出“喀嚓”的訊號,則符合工藝要求6~12N.m(扭力扳手設定值為9N.m),保證正確的扭力值防止螺母打不緊導致異響。回到工作吊籃,把扭力風扳機放回定置內,。

裝蓄電池支架。去工作吊籃取扭力風扳機和4顆蓄電池支架裝配螺栓,從料框取蓄電池安裝支架,檢查蓄電池安裝支架質量,目視檢查前蓄電池底架總成表面無生鏽或變形,支架無漏焊質量缺陷。至車身左前側,將蓄電池安裝支架對準安裝孔安放到前車體上。使用扭力風扳機打緊蓄電池安裝支架4顆螺栓,把一顆M8螺栓零件圖號,裝入扭力風扳機的套筒上,一手扶穩蓄電池安裝支架,一手拿扭力風扳機打緊裝配螺栓。

最後安裝發動機罩鉸鏈,去料框處,取左發動機罩鉸鏈一個和2顆發動機罩鉸鏈安裝螺栓,還是先目視檢查鉸鏈質量,檢查鉸鏈無變形和限位、擋孔,若發現質量缺陷,立即拉下暗燈通知班組長。檢查完後到車身左前側,打緊發動機罩左側鉸鏈螺栓,將左邊鉸鏈放在前車體上,把一顆M8螺栓零件,裝入扭力風扳機套筒上,一手扶穩左邊鉸鏈,一手拿扭力風扳機打緊裝配螺栓,輕微搖動發動機罩左側鉸鏈無鬆動現象,檢查蓄電池安裝支架4顆螺栓無漏裝現象,最後返回工作吊籃,把扭力風扳機放回定置內。

這就是我一週所做的內容,總之這周來來回回就是做這個,雖然沒有多少含量的技術所學,但是可以懂得哪些零件裝在車上的哪個部位上,總之有時間會經常去向各個工位上的同事學習。

這周的實習工作內容是,進行工段上的工位調換,這樣的調換是讓我們接觸更多的操作內容,比如今天你是在調整工段的左邊工位上操作,那麼下週你就到右邊的工位進行操作裝配。

這周我做的工作內容就是,每天都是按操作流程來做,首先先到車身左前側,然後將移動小車下部叉子插入雪橇後部支撐架,用磁鐵磁平左後側門與左後側圍後,再磁平左前門與左後側門。當磁鐵放置於後側門和前門腰線鎖釦處時,就方便我們檢查左前門的裝配質量,要求裝配質量一定要達到標準,比如間隙,段差,平行度等差值達到符合工藝上的要求,避免產生間隙,段差缺陷。

之後我們用手扳動左前門對不符合標準的間隙和段差,按工藝要求進行調整,取開左前門與後側門磁鐵,調整左前門間隙和段差,將工具放回移動小車,將小車從雪橇支撐架上取出返回工位定置處。

做完上面的操作後,再從工作吊籃取下前防撞杆總成裝配螺母2顆和扭力風板機,以及從料框取下前防撞杆總成,並檢查下前防撞樑質量,目視檢查下前防撞樑總成表面有無生鏽或變形,安裝孔無擋孔,支架無漏焊等現象,檢查完沒有出現問題時,再返回車身前部,把防撞樑安裝孔對準前車體前端螺柱放置好。然後把下前防撞樑安裝孔對準前車體前端螺柱放置好,防撞橫樑支架朝上,並檢查確保正確安裝。若出現安裝螺栓有歪斜,防撞樑無法正確裝入,立即使用工具將螺栓板正,直至能正確安裝,確保安裝到位。

當安裝好前防撞杆總成之後,分別打緊下前防撞樑左右兩顆裝配螺母返回料架處,再取右發動機罩鉸鏈1個和2顆發動機罩鉸鏈安裝螺栓,並目視檢查鉸鏈質量,檢查鉸鏈無變形和限位、擋孔質量缺陷,發現質量缺陷立即拉下暗燈通知班組長,因為廠裡規定不接受來料質量缺陷。又返回前車體右側,打緊發動機罩右側鉸鏈螺栓,將右邊鉸鏈放在前車體上,以及把一顆M8螺栓裝入扭力風扳機套筒上;一手扶穩右邊鉸鏈,一手拿扭力風扳機打緊裝配螺栓。最後檢查:輕微搖動發動機罩右側鉸鏈無鬆動現象,並重新檢查下前防撞樑安裝支架朝上正確,最後回到工作吊籃,把扭力風扳機放回定置內。

這些就是一週所操作的內容,還是反反覆覆的操作,雖然現在已經很熟練了,但是也有裝反的時候,因為有些左右零件是很難辨別出來的,所以在裝之前一定能仔細去辨別左右零件的區別。