淺談降低水泥廠生料製備綜合電耗措施

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 摘要:本文主要從福建水泥股份有限公司煉石水泥廠一條2500T/d水泥熟料迴轉窯生產線生料製備工序電耗高現狀分析、通過與國內先進同行業技術指標對標找出差距,分析造成生料製備工序電耗高主要因素,並制定降電耗措施方案、措施方案實施、技改效果檢查等方面降低電耗過程進行闡述。

淺談降低水泥廠生料製備綜合電耗措施

關鍵詞:生料製備綜合電耗;立磨選粉機葉片改造方案;立磨選粉機轉子密封改造方案;尾排風機變頻改造方案;改造效果

1、概述

水泥廠生料製備綜合電耗是指水泥熟料生產工藝過程中從原料破碎,原料預均化、生料粉磨、生料均化、廢氣處理等工序生產過程用電量總和與各工序產量之比,計量單位採用每生產1噸成品生料需耗電量多少表示(kWh/t),目前,國內先進水泥生產線生料綜合電耗基本在20-23kWh/t左右,水泥熟料日產量在5000噸以上窯型在小值範圍,日產量在5000噸以下窯型在大值範圍。生料製備綜合電耗指標在水泥企業是一個重要的技術指標,佔水泥熟料生產電耗總量的30%-40%。福建水泥煉石水泥廠一條2500T/d水泥熟料生產線(以下稱為8#窯生產線)在2008年投產以來生料製備綜合電耗在28kWh/t左右,與國內先進同行業相比有5-8kWh/t差距。

2、8#窯水泥熟料生產線生料製備各工序電耗現狀調查分析。

2.1生料製備系統各工序用電量及產量資料採集及工序電耗統計

首先按水泥熟料生產工藝流程對生料製備系統各機臺裝置用電量、產量、單耗資料進行取樣分析,生料製備綜合電耗組成由石灰石破碎工序電耗、粉砂岩破碎工序電耗、原料均化工序電耗、生料磨主電機工序電耗、迴圈風機工序電耗、配料庫底工序電耗、生料均化工序、窯尾排風機工序電耗、除塵裝置工序電耗組成。

本次資料採集以2014年11月26日至2014年12月31日對水泥生料製備各生產工序用電量,產量進行統計並計算出各工序電量單耗,各工序電量單耗計算方法是以各工序用電量除以各工序產量得出各工序電耗,各工序的電耗計算結果見表1。

2.2生料綜合電耗統計結果分析

從表一生料製備工序電耗統計表資料分析,8#窯生料綜合電耗與國內先進企業電耗資料對比有6kWh/t差距,主要是生料粉磨系統中生料磨主機電耗相差2.34kWh/t,尾排風機電耗相差2.51kWh/t。因此,應把降低生料磨主機電耗,窯尾排風機電耗作為降電耗的技術攻關方向。

3、生料粉磨系統電耗高原因分析及處理措施

3.1生料粉磨系統電耗高原因分析

8#窯2500噸生產線原料立磨為沈重MLS3626,立磨主電機型號為YRKK710-6,功率為1900kW,電壓為6000V。立磨自2008年投產以來,臺時產量一直在180-200t/h之間,生料細度20-22%,生料電耗20kwh/t,沒有達到210t/h設計要求,生料粉磨系統電耗高主要因素分析認為主要原因有:

3.1.1選粉機選粉效率低,造成部分粉磨的生料成品重新在磨內迴圈粉磨工作,增大磨機迴圈負荷。

3.1.2選粉機密封效能不佳,造成風阻現象,影響立磨產量,並容易造成生料跑粗情況。

3.1.3選粉機分級精度低,造成立磨磨盤內細粉較多,磨盤料層波動大增加了立磨主電機負荷。

3.1.4磨機粉磨能力偏低臺時產量不足造成電量單耗高。

3.2處理措施

針對上述分析結果決定對立磨選粉機進行技術改造,改造目的是為了提高選粉機工作效率,減少立磨磨盤料層波動,降低主電機負荷減小電機工作電流及提高磨機臺時產量。立磨選粉機改造方案分為工藝部份,機械部份、電器部份來制定改造內容。

3.2.1工藝部分改造方案

立磨選粉機原系統用風量為42000m3/h,風壓為10500Pa,改造後選粉機用風量為36000m3/h,風壓為10000Pa,因此工藝管道佈置可採用原系統,風管直徑及調節風門不需改動,立磨選粉機使用的迴圈風機使用原有風機,即風機風量,風機電機不需改動。

3.2.2機械部分改造方案

對選粉機靜態導流葉片及轉子葉片進行改進

8#窯生產線立磨選粉機原靜態導流葉片是直形葉片如圖1所示,此次改造靜態導流葉片採用Z形葉片如圖2所示,轉子葉片由直形葉片(如圖3所示)改造成L形葉片如圖4所示,使得含料氣體在通過導風葉片後,其氣流速度突變,大顆粒因慣性較大保持原有運動方向而與導風葉片的背風面相撞失去動能落入內錐體。較細粉則隨氣流進入選粉區域進行分選,減少了不合格顆粒進入選粉區,起到了預分選效果,提高選粉系統的處理量,達到高產、低耗的目的。與傳統的直形導風葉片相比,通過異形導風葉片的氣流速度與轉子的外邊緣的速度相當,從而減少了含料氣體對轉子葉片的沖刷磨損。

與傳統的直形轉子葉片相比,異形轉子葉片這種特殊的結構利於細粉的進入與粗粉的丟擲,提高了選粉效率,有助於減少轉子葉片間的區域性渦流。

對轉子密封形式進行改進

立磨原密封形工採用傳統迷宮式密封方式如圖5所示,其密封的可靠性是靠控制密封間隙來保證,因間隙始終存在其密封的效果不理想。我們結合迷宮式密封的特點,採用動態氣流密封的方式,通過轉子旋,轉焊接在轉子上的氣動葉片產生強大的橫斷氣流阻礙顆粒穿過,達到良好的密封效果,提高了分級精度如圖6所示。

對立磨上殼體增設導流罩

原立磨分級室結構如圖7所示,殼體傾斜角為76°,含料氣體是從下部向上流動,容易造成上下氣流速度波動,採用速度分析儀對分級室上下含塵氣流進行檢測,發現氣流速度波動值在4mm/s左右,影響選粉效果。因此在分級室內增設導流罩如圖8所示,殼體導流角度由76°改為62°,改造後氣流速度波動在1.5mm/s保證選粉過程氣流均勻性和穩定性。

3.3電氣部分改造方案

選粉機原傳動電機型號為Y280S-4,功率75kW,改造後選粉機傳動功率為45-55kW,選粉機原傳動電機能滿足要求不需改動。選粉機原調速器調速範圍在50-100r/min,改造後選粉機調速範圍控制在50-100r/min,原調速器可滿足使用要求不需改動。

3.4改造後效果

改造結束後對生料粉磨的臺時產量、磨機主機單耗、產品細度等指標進行改前對比,詳見表2。