岩溶地區橋樑樁基施工技術應用探討工學論文

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摘要:從湘潭至邵陽高速公路19A標秋田中橋樁基施工例項出發,結合岩溶地質發育形態,分析了樁基施工中應當注意的問題,確保橋樑施工質量和進度。

岩溶地區橋樑樁基施工技術應用探討工學論文

關鍵詞:岩溶地質; 樁基; 施工

1前言

我國幅員遼闊,地質情況複雜多變,在西南、中南地區,岩溶現象普遍存在,給橋樑基礎施工帶來了較大的困難。岩溶根據其發育強度,可分為強烈發育,中等發育,弱發育,微弱發育4種,在岩溶強烈發育區,主要表現為大型暗河,廊道及較大規模的溶洞。對於這種岩溶地質,在地質勘探時容易發現,並會引起勘探人員及設計人員的高度重視,工程中將盡可能避免或採取其它特殊措施處理。其他三種發育強度的岩溶區存在更為普遍,多表現為溶蝕、溶溝、溶槽、中小型串球狀洞穴或單個小型洞穴,裂隙較為發育等形態,而對於這種發育程度的岩溶區域,由於岩溶表現形式的多樣性及規律性不強的特點,在目前的勘探手段及有限資金情況下,給勘探設計與施工帶來很大的不確定因素。

筆者2002年10月至2003年3月參加了湘潭至邵陽高速公路十九A標秋田中橋的施工,現結合該橋樁基施工出現的問題,分析總結岩溶地區樁基施工應注意的幾個問題。

2工程簡介

2.1工程概況

潭邵十九A標K203+165中橋為3*13m鋼筋砼空心板橋,樁基礎,樁柱式橋臺,基礎為φ1.5m樁基。

2.2地質勘探資料

覆蓋層10-20m深,由上而下分為:①填土1.0-1.5m厚,②亞粘土,黃褐色,5-10m厚③亞粘土,黃褐色,厚6-8m,下伏為石灰岩,灰白色,樁基嵌巖深度要求1m。

2.3工程進展情況

潭邵十九A於2000年6 月開工建設,計劃2003年12月竣工通車,至2002年9月該標段路基工程已完成90%,路面底基層完成60%,基層依次開工,進展正常,但K203+165秋田中橋從2000年8月開工後,由於該橋地質情況異常複雜,除0#臺地質情況較為穩定,1#墩、2#墩、3#臺樁基均位於舊河道上,覆蓋層厚,地下溶溝、溶槽、縱橫交錯,溶洞多達5-6層,有的相互連通,地下水量大,因此,工程進展緩慢,到2002年9月只完成樁基11根,佔工程進度計劃的20%,儘管專案部先後採取了多種措施,但均未奏效,處於無法進展下去的困境,已成為制約十九A標乃至整個潭邵高速公路總體進度的關鍵工程,鑑於這一嚴竣局面,十九A標專案部決定充實力量,加大投入,抽調筆者和十九A一工區區長陽樹龍同志負責該橋的施工。

3施工技術處理措施

3.1前期已採取的.措施

3.1.1前期專案部採用人工挖孔,方法:3-5人一組,採用人工開挖,手搖捲揚機吊裝,該方法成本低,施工機具少,簡便靈活,但只適合地下水量小的樁基成孔,在0#臺和1#墩、2#墩中共11根完成的樁基既採用該方法完成。

3.1.2當開挖3#-6、3#-5樁基時,挖至16m後,就發生湧水,淤泥上漲,再次開挖,再次上漲,多次反覆,始終無法向下進展,由於不斷掏空淤泥、流沙,附近100-200m處的農田多處發生垮塌,說明該橋址處地下溶洞可能相互連通,在無法進展下去後,專案部採取了以下一些措施。

①砼護壁

每向下挖0.5-1m,即澆砼護壁,標號C20,厚0.15m,配φ16鋼筋,間距20cm,但護壁遭到推擠破壞,未能奏效。

②採用正迴圈旋轉鑽機鑽進,鋼護筒護壁

由於岩層傾斜,鑽機就位不正,造成偏孔,無法進行。

③採用帷幕注漿

沿3#-6樁基外圍設孔注漿,間距30-50cm,孔徑100mm,水泥漿採用425#普通砼矽酸鹽水泥,配合比:水:水泥=0.8:1.0

7d後,再採用人工開挖,也沒有成功。

在此期間,業主安排有關方面對地質情況重新進行了勘探,共佈設鑽孔6個,基本摸清了橋位處的地質情況,考慮到前期樁位已定,未對跨徑再作調整,但確定樁長依據地質實際情況進行調整。

3.2合理選擇鑽孔裝置

樁基成孔目前常用方法有人工挖孔,旋轉鑽機成孔,衝擊鑽進成孔,衝抓鑽進成孔。人工挖孔,無需鑽孔裝置,造價低,靈活方便,但侷限性大,只適合於無水或地下水量不大,孔深較淺,岩溶發育強度較弱的情況下采用;旋轉鑽機成孔(又可分為正迴圈旋轉鑽機成孔和反迴圈旋轉鑽機成孔)適用於黏性土,砂類土,含少量砂礫石的土(砂礫石含量少於20%,粒徑小於鑽桿直徑的2/3),孔徑為80-250cm,孔深30-100m;衝擊鑽成孔適用於黏性土、砂類土、礫石、卵石、漂石、較軟岩石,孔徑80-200cm,孔深小於50m;衝抓鑽適用於淤泥、腐殖土、密實黏性土、砂類土、砂礫石,孔徑100-200cm,孔深適宜20m以下。

總結前期施工的經驗教訓,綜合分析本橋地質情況,認為,本橋位溶岩情況複雜,流砂強,岩石強度較高,應採用大型衝擊鑽。

在確定方案後,專案部立即採取果斷措施,從衡陽調進兩臺大型衝擊鑽,晝夜施工,3#-6,3#-5,順利下鑽成孔,採用衝擊鑽後,施工頓時變得順利,進度迅速趕了上來。

3.3 岩溶地區泥漿的製備和使用

泥漿一方面起到護壁,防止鑽孔垮塌的作用,另一方面,起到浮渣作用,一般應選用塑性指數Ip>10,黏性土或膨潤土,不同的土層泥漿相對密度可按表1資料選用:

對於岩溶地區鑽孔,泥漿相對密度應取較大值,本橋施工中採用1.2-1.4,在鑽進過程中,由於存在溶溝、溶洞、泥漿極易損失,應及時補充,並採取必要的措施。

3.4 漏漿及溶洞的處理

在溶蝕帶的岩溶地質,往往裂隙發育,溶溝、溶槽、溶洞錯縱複雜,本橋在3#-5鑽進至20m時,突然發生漏漿,在15min內,孔內水位下降了1.8m,由於孔內水位驟降,鑽孔周圍約2m範圍內地面出現了裂縫,有可能造成大的塌孔。在這種情況下,筆者根據以往經驗,立即組織民工向孔內投放水泥,這一措施效果顯著,30min後,水位下降得以控制,水位完全穩定後再加大泥漿濃度,在控制鑽進速度的措施下,繼續緩慢鑽進。

如果存在較大的溶洞可按如下方法處理:

1)在孔口附近準備足夠的小片石和粘土,最好配備一臺ZL50型裝載機,當遇到溶洞漏漿時,迅速剷起片石和粘土填孔,同時大量補水。

2)當鑽至離溶洞頂部附近時,採用小衝程,逐漸將洞頂擊穿,比例回填粘土和片石,仍採用小衝程輕砸,讓粘土和片石充分擠入溶洞內壁。待粘土和片石充分擠入溶洞內形成穩定護壁後,並且泥漿漏失現象全部消失後正常鑽進。

3)當漏漿嚴重,回填粘土和片石沒有作用時,可採用直接灌注水下混凝土的措施。方法如下:按照灌注水下混凝土的施工方法下導管至已鑽孔底0.3m-0.5m,灌注水下混凝土,至溶洞填充完畢,判斷標準以灌注混凝土面超過溶洞洞頂1m左右且混凝土不再下降為準,待混凝土強度達到30%-50%左右後,重新鑽進。 也可採用鋼護筒穿過溶洞或採用帷幕防滲技術,以保證鑽進的順利進行,防止漏漿、塌孔。

3.5 終孔的判別

本橋設計時依據的地質勘測資料粗陋,不完善,設計樁長15m-21m,且均為柱樁,由於地質情況發生了變化,樁長相應作了調整,3#-6樁長29m,柱樁;3#-5樁長23.9m,柱樁;3#-1改為摩擦樁,樁長30.6m。

如果為柱樁,應儘量探明樁底以下有無溶洞,使樁承載於整體岩層並嵌入巖內0.5m-1.0m,摩擦樁則應達到設計樁長,實際施工中可從以下幾方面綜合判斷:

1)以設計鑽孔柱狀圖提示巖面高程作為參考。

2)查閱鑽機施工記錄,可將基岩進尺速度,0.1m-0.2m/h 為進入全巖面的控制速度。

3)採用釺錘觸探, 錘頭觸巖時,會出現輕微反彈。

4)撈取鑽渣,岩屑含量50%-70%,且含泥、含砂量小於4%時,認為入巖。

3.6 水下混凝土灌注過程中流失的處理

岩溶地區水下混凝土的灌注量一般超過設計數量較多,其中本橋3#-6超過28%,3#-5超過37%,3#-1超過23%。

對此,一般應採取如下措施:

1)加大首盤混凝土數量,通常首盤混凝土數量應能滿足導管首次埋置深度(≥1.0m)和填充導管底部的需要,計算公式為:

V≥πD2(H1+H2)/4+ πd2 h1/4

式中:V-灌注首批混凝土所需數量(M3);

D-樁孔直徑;

H1-樁孔底至導管底端間距,一般為0.4m;

H2-導管初次埋置深度(m);

d-導管內徑;

h1-樁孔內混凝土達到埋置深度H2時,導管內混凝土柱平衡導管外(或泥漿)壓力所需的高度(m);

一般在公式計算的基礎上增加20%-30%。

2)灌注過程中加大導管埋深,我們將導管埋深由通常的2m-4m提高至3m-6m,灌注時應勤於測量混凝土面的高程,對灌注過程中出現的緩慢下降要有準確的判斷。

3)對漏漿嚴重或多次漏漿的個別孔,應做到心中有數,在灌注時就加大混凝土灌注高度,一般考慮要超過設計高程1.5m-2.0m,避免在灌注完成拔出導管後混凝土面下降造成短樁。

4加強檢測,確保質量

樁基檢測主要有鑽芯取樣法,超聲波法,機械阻抗法,水電效應法等無破損法。無破損法檢測樁基砼的質量,效率高、操作簡便、成本低,樁基質量檢測中,比較普遍使用,但不能檢測樁基底基岩的狀況。在岩溶區施工的樁,宜加大鑽芯檢測的頻率,對於未在地質鑽孔位置的樁,特別是在鑽進過程中出現瞭如漏漿等異常情況的樁,宜作鑽芯檢測,且宜鑽至樁底4-5m以下,以探明樁底岩基情況。

5結論

潭邵秋田中橋後期,由於加強了地質勘探,施工方法得當,處理措施及時,只用了短短兩個月時間就完成了全部樁基施工,扭轉了進度落後的不利局面,收到了較好效果。因此,在岩溶地區建橋,應根據岩溶發育和分佈的規律,認真勘測、綜合分析、全面比較、避重就輕、精心組織設計與施工,並加強檢測,確保橋樑安全。

參考文獻:

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[2] 羅騏先,樁基工程檢測手冊[M].北京:人民交通出版社,2003.

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