板坯檢驗管理創新的操作實踐研討

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1、滿足生產需要,促進生產水平提高

板坯檢驗管理創新的操作實踐研討

板坯檢驗過程中,需要與物流相配套的票據,按傳統的做法各部門各自設計票據填寫,相互分發隨物流轉,這樣雖有職能劃分清楚的特點,但其弊端是票據種類雜、介面多、流轉效率低。為此根據精簡、快捷的設計原則,按流轉節點統一設計成一張票據,按“分別填寫、各負其責、資訊集中、一爐一票0的原則來運作“票據流”,既大量簡化了票據的種類數量,又適應了板坯流轉的需要。

2、滿足使用者需要,促進實物質量提高

2.1“標準+A”檢驗

“標準+A0就是使用者在標準基礎上追加的個性化需求。在1999年就引入這一先進理念,起初產品僅限於常規產品,隨著品種的開發,又拓展到品種鋼,採用“標識統計配套識別,符合率及時反饋,計劃鋼種滾動微調0的方法,既便於生產過程的控制,又滿足了使用者需要,迄今為止為眾多使用者、多個鋼種系列實施了“標準+A”的檢驗,符合率從90%提高到98%。

2.2物盡其用,一舉數得

投產初期,品種單一且大多為普碳鋼,當時把程度輕微的裂紋作為“注意坯0放行,隨著產品結構的提升,其質量要求、用途各有所需,若不能有效識別,勢必產生大量質量異議,危及企業聲譽“新品市場開拓。根據按需檢驗、物盡其用的原則,分別借鑑轉用充當、降級、改判等方法進行梳理,對技術要求高的鋼種必須是“無缺陷”,其次是“高改低”,再則是深切割“細精整,對軋花紋板則允許有一定程度的缺陷。結果表明全年從利用坯中分選出5萬餘t的專供軋花紋板,完全滿足使用者的質量要求,與原協議卷降價處理比較,每年減少損失500萬元。根據使用者“用途不同,通過合理梳理,設定各自通道,既提高了實物質量,又最大限度利用了板坯資源,近年來,開發新品使用者反映良好,熱軋中間軋廢大幅減少,分層質量異議基本杜絕。

2.3探索檢驗等級

技術含量要求高的鋼種,提高工序控制是保證實物質量的基礎。寶鋼等先進企業在連鑄工序中控制連澆爐數,提高鋼水的純淨度。其依據是隨著連澆爐數增加,其頭尾坯夾渣的機率增大,據此在分析鋼種屬性、用途等基礎上,突破“連澆爐數愈多愈好0的固有思維定勢,探索不同等級的檢驗理念。如對品種鋼採用頭尾坯降級“改判,減少夾渣的可能性;對雙高產品提高檢驗等級,除規定檢驗狀態外再追加工藝檢驗,將工藝路線、連澆爐數、喂絲情況等納入檢驗專案,對混澆鋼種加以規範;對調寬坯根據工序要求,標明寬度差異,這些措施有效增強了過程控制,提高了實物質量。

3、滿足管理需要,促進管理效能提高

3.1板坯退廢程式的創新

退廢程式就是熱軋對板坯質量持有異議時,其確認、退廢衝抵的步驟和方法。通常的退廢程式為:熱軋提出退廢申請技質部專業科室受理組織兩廠兩站(鋼廠、熱軋廠、鍊鋼站、熱軋站)現場確認開會協調決定退廢的板坯主管領導批准發通知給計控、生產等各部門,期間由於兩廠的觀點不同,難免要反覆協調才達成共識。這種傳統模式的弊端是介面多、成本高、效率低。為此設計了新的退廢程式即:熱軋電告鍊鋼站站確認(適時退回)紅字衝單。做到“確認不跨班,退回不過天。使煩瑣的程式在數小時內完成。

3.2細分檢驗量,解決統計邏輯問題

由於質量存疑而封鎖的板坯,熱檢時無法立即確認合格與否,這種檢驗的滯後性就引出了統計邏輯問題,合格率經常>100%。因合格率合格量A檢驗量;若當天有封鎖量,母項不變,子項減少,合格率降低。某天,對封鎖板坯冷檢,確認部分為合格,此時合格量當天的合格量+封鎖中已確認的合格量,就會出現子項大於母項,即合格率>100%。採用細分檢驗量的方法,將檢驗量細分為檢定量(判定為合格“不合格)和在鎖量(還在封鎖),即合格率合格量A檢定量,杜絕了合格率>100%,解決了統計邏輯問題。

3.3與時俱進,設定質量特性指標

隨著技術進步與現代化管理的推進,梅鋼的`技術質量指標有了長足的進步,合格率從最初的97%提高到99.5%以上,其上升空間日趨減小。統計結果表明凡有改判途徑的品種鋼,即使質量控制能力很弱,生產出大量的非合同坯,但用合格率來統計卻反映不出,顯然合格率已不能真實反映此時的質量狀況,對此設定如下質量指標,並簡述其質量特性。

(1)煉成率即某一時段符合計劃鋼種成分(工藝)爐數與該鋼種總爐數之比。當某鋼種工序控制能力弱,其分類煉成率就低;該指標既反映了鍊鋼過程控制水平,又便於掌握現狀,分析原因,優化工藝;同時有助於瞭解板坯資源,計劃組織生產;該指標既抓住了鍊鋼工序的關鍵,又是公司物流能否正常轉序的質量特徵引數;考核和推進該項指標,是提高梅鋼合同兌現率的基礎。

(2)封鎖和解鎖封鎖是質量存疑暫不確定合格與否,需根據程度、用途等再作判定的檢驗狀態。逆向反映了“無缺陷板坯”質量狀況和鍊鋼持續熱送板坯的能力;該指標既解決了判定尺度的統一性,又反映因質量缺陷帶來的物流問題。解鎖是對封鎖作出質量歸屬的檢驗步驟。它與封鎖各為對方而依存,又以操作關係而配套;及時解鎖,有利於保證板坯正常轉序,減少庫存;同時真實統計當月的生產質量情況,反映庫存對指標的衝抵狀況。

4、結論

技術質量管理必須緊貼梅山鋼鐵公司的中心工作,以滿足需要,改進提高為宗旨,不斷推進質量管理和實物質量的提高。質量檢驗不能僅僅停留在合格與否的層次上,而應在識別使用者“用途需求的基礎上把握檢驗要素,探索把質量監督從“產品”前移到“過程控制”,把監督效用從事後反饋變為線上警示,將指標內涵從統計考核拓展至工序控制。板坯檢驗的實踐表明,借鑑先進理念,求真務實,優化流程,實踐驗證,是管理創新的有效途徑。